Title | Dampfkessel 2 - fürs labor die pflichtaufgaben |
---|---|
Author | Youssef Balti |
Course | Technik der Energieanlagen |
Institution | Hochschule Darmstadt |
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fürs labor die pflichtaufgaben...
FH-Darmstadt 02.11.1999
Anlagentechnik-Labor Dampfkessel
Andreas Deisel Matr. Nr.:511379
INHALTSVERZEICHNIS
1
ZIEL UND AUFBAU DES VERSUCHES............................................2
2
VERSUCHSPROTOKOLL..................................................................4
3
MESSPROTOKOLL...........................................................................4
4
MESSAUSWERTUNG........................................................................7 4.1 BESTIMMUNG DES KESSELWIRKUNGSGRADES......................................7 4.2 ABGASVERLUST UND FEUERUNGSTECHNISCHER WIRKUNGSGRAD........8 4.3 WÄRMEVERLUST DES KESSELS...........................................................8
5
FEHLERABSCHÄTZUNG, DISKUSSION UND VERSUCHSKRITIK 9 5.1 FEHLERABSCHÄTZUNG........................................................................9 5.2 VERSUCHSDISKUSSION.....................................................................10 5.3 VERSUCHSKRITIK..............................................................................10
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Dampfkessel
Andreas Deisel Matr. Nr.:511379
1 Ziel und Aufbau des Versuches Der Versuch „Dampfkessel“ soll an einem Dampfkessel der Firma Loos / Offenbach durchgeführt werden. Dieser Kessel der zur Versorgung einer kleinen Dampfturbine dient, ist als Dreizugkessel ausgeführt. Die genau Funktionsweise diese Dampfkessels wurde bereits ausführlich in der Einführung dieses Versuches besprochen, und soll hier deshalb nur kurz mit Hilfe der Schnittzeichnungen und den technischen Eckdaten erläutert werden. Der Dampfkessel soll in unserem Versuch genauer hinsichtlich seines Wirkungsgrades und seiner Verlustquellen untersucht werden.
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Dampfkessel
Der Kessel hat folgende Daten Zulässiger Betriebsüberdruck: Zulässiger Dampfmassenstrom: Zulässige Dampftemperatur: Wasserinhalt bis N.W.: Überhitzerinhalt: Überhitzerheitzfläche: Kesselheizfläche:
Matr. Nr.:511379
30 bar 1,25 t/h 400 °C 2995 m3 26l 3,53 m2 25 m2
Um die Verluste später genau auswerten zu können, werden Messungen an folgenden Stellen durchgeführt.
1. Meßstelle: Temperatur und Volumen des Speisewassers 2. Meßstelle: Druck und Temperatur des Dampfes am Überhitzeraustritt 3. Meßstelle: Temperatur, Druck und Volumen des Erdgases 4. Meßstelle: Temperatur der angesaugten Verbrennungsluft 5. Meßstelle: Temperatur des Abgases, CO2 – O2 Anteil, Schadstoffe Zusätzlich: Dampfmassenstrom an der Turbine, Umgebungsdruck, Speisewassertemperatur, Speisewasserdruck
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2 Versuchsprotokoll Zur Erfassung der Meßwerte wurde in einem Zeitraum von 15 Minuten, 16 Meßwerte im Abstand von jeweils einer Minute aufgenommen, wobei zu erwähnen ist daß aufgrund der großen Geräuschkulisse bei einigen Versuchsteilnehmern zwischen dem 1. und “2.“ Meßwert eine Zeitspanne von 3 Minuten verstrich und somit nur 14 Meßwerte aufgenommen wurden.
3 Meßprotokoll 1. Meßstelle
Meßpunkt Einheit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
t
[sec] 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900
VSpw [m3] 142,325
142,5066
2. Meßstelle: Seite 4
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Meßpunkt Einheit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Mittelwert
Dampfkessel
peD [bar] 22
D [°C] 358
22 23 23,4 23,6 23,4 23,2 23,2 22,8 22,8 22,8 22,8 22,7 22,6 22,6 22,9
353 352 350 377 343 325 330 331 332 333 333 334 334 342
3. Meßstelle und 4. Meßstelle:
Meßpunkt Einheit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Mittelwert
G [°C] 24,8 24,7 24,7 24,7 24,6 24,6 24,6 24,6 24,7 24,6 24,5 24,4 24,5 24,5 24,4 24,5 24,6
peG [bar] 0,695
VG [m3] 6433,51
0,695 0,695 0,695 0,695 0,695 0,695 0,69 0,69 0,69 0,695 0,695 0,7 0,695 0,694
6436,51 6437,48 6438,47 6439,44 6440,42 6441,41 6442,39 6443,38 6444,37 6445,35 6446,34 6447,32 6448,32 -
5. Meßstelle: Seite 5
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L [°C] 28,3
28,5
28,7
28,8 28,6
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Meßpunkt Einheit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Mittelwert
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RG [°C] 248,2
CO2,tr [%] 11,0
O2,tr [%] 1,5
NO [Ppm] 48
NOx [mg/kWh] 95
O2 [%] 1,5
251
11,0
1,4
49
97
1,4
250,3
11,0
1,4
50
101
1,4
250 249,9
11,0 11,0
1,5 1,45
50 49,3
98 97,8
1,5 1,45
Zusätzliche Meßstellen:
Meßpunkt Einheit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Mittelwert
Spw [°C] 26
26 26 26 26 26 26,25 26,25 26,25 26,25 26,25 26,25 26,25 26,5 26,2
pKessel [bar] 23,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 23,5 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,5
Verlust [%] 9,4
9,5
90,5
57
9,4
90,6
57
9,5 9,45
90,6 90,6
57 57
Taupunkt [%] [°C] 90,6 57
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Zug mD [-] [hPa] [t/h] 1,07 -0,06 0,59 0,6 0,62 0,64 0,64 1,07 -0,05 0,78 0,8 0,85 0,8 0,79 1,07 -0,05 0,79 0,79 0,79 0,79 0,8 1,07 -0,04 0,8 1,07 -0,05 0,74
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4 Meßauswertung 4.1
Bestimmung des Kesselwirkungsgrades
k
QN Q Br
spw ( h D hSpw ) Q N m
Spw m
Spw m
V Spw t
Spw( 1)
kg kg t (142,5066 142,325) m 3 997 3 0,2012 0,7242 m s h 900s
hSpw c pm ( 1) 1 mit cp m aus Diagramm für 26, 2 K hSpw 4,1912 26, 2 K 109,81
kJ kg
hD aus HS Diagramm für p 2 22,9bar und 2 342 C 3125 Q N 0,2012
kJ kg
kg kJ kJ 606,66kW 3125 109,81 s kg kg
QBr V Br Hu T p QBr V Br n G Hu n TG p n m3 (6448,32 6433,51)m 3 273,15K (1,0015 0,694) bar 0,0253 V Brn s 900s (273,15 24,6) K 1,01325bar
Q Br 0,0253
K
m3 kJ 36180 3 915,354kW s mn
Q N 606,66 kW 0,662 66,3% QBr 915,354kW
wesentlich zu gering !
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4.2
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Abgasverlust und Feuerungstechnischer Wirkungsgrad
qA
Q Abg QBr
zugeschnittene Größengleichung für Erdgas H A1 q A % ( RG L ) B CO 2 ,tr [%] 0,37 qA % (249,9 28, 6) K 0,009 9,44% 11 , 0 [% ]
F 1 q A 100% 9,44% 90,56%
Q Abg q A Q Br 0, 0944 915,354kW 86,41kW
4.3
Wärmeverlust des Kessels
(Abkühlkurve und Abstrahlverlust vom 25.05.1998)
kA Zeit 12:00 11:00
m
W
c pW mSt c pSt d S dt
hüNw [mm] 78 -
s [K] -3,02
ps [mV] 19,2 20,5
L [C°] 19,2 -
t [s] 3600
ps [bar] 16,36 17,4
s [C°] 202,31 205,33
/t [K/s] 8,39*10-4
mW W ( ) VW mW 862,08
kg 3,241m 3 2794kg m3
mSt 4875 kg
Seite 8
‘W() [kg/m3] 862,08
s-L [K] 183,11
c‘p() c‘St() [kJ/kgK] [kJ/kgK] 4,502 0,541
KA [W/K] ?
VW [m3] 3,241
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kJ kJ 4875kg 0,541 2794kg 4,502 kgK kgK K kW ( kA) 8,3910 4 0,06972 s K (202,31 19,2) K V ( kA) ( S ) Q 0,06972kW (223,4 28, 6)K 13,58 kW Q V K
Da die Kesseltemperatur nah am Wert liegt für den die Abkühlkurve aufgezeichnet wurde, ist die Annahme eines linearen Verlaufes der Abkühlkurve zulässig.
5 Fehlerabschätzung, Diskussion und Versuchskritik 5.1
Fehlerabschätzung
915,354 kW Q Br 606,66 kW Q n Q Abg 86, 41kW Q Ver 13,58 kW
Q 0 Q (915,354
606,66 86, 41 13,58) kW 208, 7 kW
Dies bedeutet einen relativen Fehler von 23%
5.2
Versuchsdiskussion
Aufgrund der Annahme daß die Summe aller Wärmeströme ungefähr bis auf wenige kW gleich Null sein sollte, und durch unsere Rechnung ein Wärmestrom von mehr als 200 kW fehlt, muß von einem gravierenden Fehler ausgegangen werden. Mögliche Fehlerursachen: -
schlechte Interpolation aus Diagrammen und Tabellen: aufgrund der Höhe des Fehlers, spielt diese Fehlerquelle nur eine nebensächliche Rolle. Seite 9
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-
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Rechenfehler: nach mehrmaliger Überprüfung jedes Rechengangs, ist auch diese Fehlerursache auszuschließen.
-
Fehlerhafte Meßwertaufnahme: da bei einigen Versuchsteilnehmern nur 14 Meßwerte anstelle der 16 Meßwerte aufgenommen wurden, kann davon ausgegangen werden daß der Fehler durch eine falsche Aufnahme der Meßwerte verursacht wurde. Hierbei
sind
die
wahrscheinlichste
Speisewasservolumenstrom,
da
beim
Fehlerquelle
der
Gasvolumenstrom
Gas-
mehrere
und
Meßwerte
aufgenommen wurden, kann die Fehlerursache beim Speisewasservolumenstrom vermutet werden. Fehler im Bereich der Abgas- und Verlustwärmeströme sind durch die Größe
des
Fehlers
und
ihrem
geringen
Anteil
am
gesamten
Wärmestrom
unwahrscheinlich. Für eine genaue Fehlerbestimmung wäre eine Versuchswiederholung unbedingt erforderlich.
5.3
Versuchskritik
Um
Fehlerhafte
Meßwertaufnahmen
durch
schlechte
Abstimmung
der
einzelnen
Versuchsteilnehmer zu vermeiden, sollte zum Zeitpunkt der Meßwertaufnahme ein akustisches Signal ertönen (an der Turbine bereits realisiert). Die Volumenströme für Gas und Speisewasser sollten nicht nur am Versuchsbeginn und am Versuchsende aufgenommen werden sondern auch mit einigen Zwischenwerten mit deren Hilfe eine Überprüfung besser möglich ist.
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